これらの問題を解決するための最新の実践的なソリューション、操作ガイド、メンテナンスのヒントを紹介します。
シャフトの蓄積は最も一般的であり、効率を損なう失敗です。これは、コンクリートがミキシングシャフト上で硬化するときに発生します。最近の障害分析レポートでは、次の 3 つの根本原因が特定されています。
不十分な材料供給設計 – セメント/灰がシャフト中心に直接供給されるため、粉末が付着して硬化します。
不適切な洗浄 – 水圧が低いか、スプレー ノズルの位置が不適切なため、シャフトとブレードを洗浄できません。
ドラム容積の利用率が低い – ミキサーの負荷が低い場合、シャフトがコンクリートの上に露出し、材料が乾燥して固着する可能性があります。
セメント入口を再配置します – 2 つのシャフトの間に位置し、シャフトの真上ではなく、軸方向に沿って送ります。
適切な水圧を確保します – 必要に応じて、ブースター ポンプまたは高架水タンクを設置します。シフトのたびにシャフトの端を洗います。
大きなきしむ音や金属がこすれる音はありませんか? – すぐに停止してください。これは通常、ブレードまたはスクレーパーがドラムの壁または異物に衝突していることを示します。破片を取り除き、ブレードとライナーのギャップをリセットします。
長寿命には、適切な試運転と日常の手順が不可欠です。
潤滑 – すべてのグリース ポイントを確認します。新しい機械の場合は、4 つのシャフト エンド シールからグリースが目に見えてはみ出していることを確認してください。
締め付け – ドラム内部に異物がないか検査します。ライナープレート、ブレード、ミキシングアームボルトを再度締めます。
無負荷運転と「洗浄」 – 空運転して回転方向を確認します(ドラムの矢印で示されているように、ツイン シャフトは外側に回転する必要があります)。次に、モルタルのバッチ (セメント + 砂 + 水) を 10 ~ 15 分間混合して、ドラムを「洗浄」します。
| ステップ | アクション |
|---|---|
| 開始前 | 残った材料を取り除き、ドラムの安全装置をロックし、空の状態で 1 ~ 2 分間運転します。 |
| 読み込み中 | スクリーン骨材 – 最大サイズは機械の制限を超えてはなりません (例: JS500: 砂利の場合は ≤80mm) |
| 混合 | 石→砂→セメント→水の順に加えます。混合時間: ~35 ~ 40 秒 |
| 放電・洗浄 | 最も重要なステップ – すぐに水を加え、ミキサーを作動させて残ったコンクリートを洗います。材料を一晩放置して硬化させないでください |
強制ミキサーでは、ブレードとライナーの隙間とシャフトシールに定期的に注意を払う必要があります。
標準公差: ≤5mm (約 3/16 インチ)
これを超えると混合効率が著しく低下し、洗浄が非常に困難になります。
対処方法: 毎月確認してください。摩耗したブレードはすぐに修理または交換する必要があります。
症状: シャフトの端からセメントスラリーが漏れる
原因: フローティングシールが摩耗している
処置: すぐにシールを交換してください。そうしないと、ベアリングの故障がすぐに起こります。
オイルラインの詰まりを監視します。
マニュアルに従ってギアボックスオイルを交換してください。 異なるグレードのオイルを混合しないでください。
エネルギー消費量の削減 – 最適化されたミキシングアームのレイアウトにより、同じ出力の小型モーターが可能になります。
スマートモニタリング – 一部のモデルは、ギアボックスの温度、排出ポンプの状態、さらには正確な水制御のためのマイクロ波水分測定用のリアルタイムセンサーを備えています。
| 顧客の問題 | 実用的な解決策 |
|---|---|
| コンクリートがシャフト上で固まる | セメント注入口を調整する + 排出後は必ずすぐに洗浄する |
| 異音・こすれる音 | 停止 – 異物の確認 / ブレードギャップの調整 |
| 混合品質が低い | ブレードとライナーの隙間を確認してください (<5mm) |
| 軸端ペースト漏れ | フローティングシールは直ちに交換してください |
| 機械寿命が短い | 毎日の清掃とグリースアップのスケジュールに従ってください |
結論: 開始前のチェック、実行時のモニタリング、シフト後の清掃など、オペレーターに対する適切なトレーニングは、最も費用対効果の高い投資です。シャフトの蓄積を排除し、ダウンタイムを短縮し、収益を最大化します。強制コンクリートミキサー。